王长安听明白了,这种被称作“研石换煤”的技术。
简单说,就是把井下采空的局域用采出来的煤研石、粉煤灰等固体废弃物填回去。
将其制成膏体重新填满、撑住,替代“保护性煤柱”。
解放“三下”,就是建筑下、道路下、水体下的煤炭资源。
考察归来,还需要真正把技术落地。
也就是在这个时间,刘长全过去学习,也看到人家的成果。
新矿这边控制的老煤矿可不少,东都煤矿是其中最老的一家。
而现在那边,已经实施充填开采项目。
“我听说那边经过一年多的实验,已经做出技术升级。”
就在罐笼下来的时候,刘长全提醒道。
他们一行人走进罐笼,罐笼又开始叮咚当哪的开始上行。
等来到地面上,王长安不由自主地深吸了一口气。
这一次下井,他还真是感受深刻。
最起码让他知道,井下出现事故,有时候真不是工人违规。
所以,下井的工人,每天都有一种听天由命的感觉。
“哎!”王长安叹了口气。
他能做的,就是做好后勤,也可以说,就是把钱给分配好。
“走吧!我们先去洗澡,等洗完澡,技术科那边应该也就整理好了资料。”
上井之后,这边已经有人在等着。
各个办公室的人,都在等着这群领导。
他们下井,地面上的工作人员可都很担心。
因为万一出点事故,这两家煤矿的主要领导,就全部报销了。
等他们洗完澡,来到食堂的时候,果然有人递给廖明雅不少技术资料。
“嗨!人家所有技术都没有藏着掖着,不管是谁,只要想学,都可以学到。”
“其实,煤矸石替换煤柱,技术有多难?”
“说破了很容易,但是不想做,却又很难。”
王长安接过一份资料,仔细看起来。
这可是直接关系到他的钱袋子啊,所以不能不仔细看。
煤矿充填开采技术正在稳步发展阶段,在这个过程当中,也在创新升级。
如今已经成为独具“七煤特色”的充填开采“样板”。
其中很多技术,还是从东北那座老工业基地学习到的。
用时一年,项目正式投产。
其中最重要的一项技术是膏体充填,而成败的关键在于材料配比。
配比不对,稀了凝固不住,稠了堵塞渠道,一切都是白搭。
为了查找到那个最适合煤矿地质条件的“黄金配比”,煤矿充填技术攻关团队把实验室当成了“搅拌站”。
研发团队将研石、粉煤灰、水泥、炉渣和水,按照不同比例反复试验。
枯燥的数据日志上,密密麻麻记录着他们的每一次尝试。
先后进行27种不同配比,制作了312个实验模块,逐一进行塌落度、泌水率和抗压强度测试。
经过反复试验与数据分析,神奇的配比终于诞生了。
用这个配比制成的膏体,流动性、可泵性、凝固强度等各项指标均达到和超过了设计要求。
这里需要划重点,这是适合东北煤矿的配比。
所以,自己要用,还是需要做实验!
实验室试验成功的配方,在落地实施中,肯定会遇到了各种状况。
第一个瓶颈是堵管。
充填泵站压力突然飙升,这是所有操作工最不愿听到的警报。
这意味着输送膏体的管路堵了。
如何消除堵管现象?
经过反复实验,充填团队开出了三剂“药方”:
一是在原有配比基础上,大胆地将粉煤灰比例增加到30,提高了膏体的流动性和可泵性;
二是在充填泵站加装电接点压力报警设备,实现堵管前兆的精准预警;
三是在地面投料皮带上安装红外线断电仪。
一旦没有粉煤灰,皮带自动停止,从源头上避免了因配比失调造成的堵管。
“三管齐下”,堵管难题迎刃而解。
第二个难题是粉尘污染。
最初使用干粉煤灰投料,井下巷道粉尘飞扬,工人的作业环境极差。
经过多次井下技术改造,效果始终不理想。
那么,为什么不从源头治理?
就是在一次次改变治理方向的基础上,不停地优化出方案!
比如充填团队果断取消了地面粉煤灰罐,尝试“湿式粉煤灰投料”,困扰已久的粉尘污染问题竟一举化解。
第三个挑战是作业效率不高。
原设计充填泵为“一用一备”,不能充分发挥充填效率,制约了采煤产量。
充填团队在原有系统旁增设了一条充填管路,实现了两台充填泵同时运行,充填效率直接翻倍。
再就是支架,这个可是撑起安全高效工作面的基础。
如果说此前的创新都是“小步快跑”,那么将充填工艺与综采液压支架相结合,则是迈向采煤工艺现代化的一次冲刺。
最初,充填工作面采用的是传统的“五排五柱”单